全自動(dòng)膠囊充填機集機、電、氣為一體,采用微電腦可編程控制器,觸摸面板操縱,變頻調速,配備電子自動(dòng)計數裝置,本機動(dòng)作敏捷,充填劑量正確,結構新奇,造型美觀(guān),操縱利便,能分別自動(dòng)完成膠囊的就位、分離、充填、鎖緊等動(dòng)作,減輕勞動(dòng)強度,進(jìn)步出產(chǎn)效率,符合制藥衛生要求。合用于充填各種國產(chǎn)或入口膠囊。是目前制藥行業(yè)充填膠囊藥品的經(jīng)濟實(shí)用型設備。
全自動(dòng)膠囊充填機在運行中容易出現的異常情況如下:
一、囊殼無(wú)法分離。
1.囊殼自身的原因,需要更換囊殼。
2.真空過(guò)小,看真空表可以看出。真空過(guò)小原因良多。真空泵自身的原因,找機修職員維修,或更換真空泵。真空泵連接囊殼分離出的氣管破裂,更換氣管。真空泵過(guò)濾膜堵住,清理過(guò)濾膜。還有水流量過(guò)小等原因,更換大一點(diǎn)的水流管道。詳細題目需要詳細分析。在這里我只列舉出了簡(jiǎn)樸的幾處。
3.模塊與囊殼分離器間隙過(guò)大,要么調節囊殼分離器處的高度,要么是模塊,或者是模塊里的伸縮桿有題目。需要分析,才能找出解決的方法。這里在藥粉太細或藥粉太粘是zui輕易出題目的。
4.模塊沒(méi)對好。用調試桿調對模塊,直到自動(dòng)落位。
5.藥粉太粘將模塊堵住,應清洗模塊。
二、膠囊頭與尾部凹進(jìn)去,有時(shí)候是囊殼自身有問(wèn)題,這個(gè)我以前碰到很多,更換囊殼就解決了。再就是查看頂針處,是否需要調節頂針的高度。有時(shí)候增加囊冒的受力面積也可解決。增加囊殼的受力面積就是定做一個(gè)粗一點(diǎn)的頂針。這個(gè)是聽(tīng)膠囊廠(chǎng)家的人說(shuō)的,我們當時(shí)沒(méi)有做過(guò)。
三、膠囊擦劈,這個(gè)是非常令人頭痛,也是經(jīng)常遇到的。需要仔細對待。出現此現象一般是下面幾個(gè)原因。
1.膠囊自身的原因,囊帽與囊體差異過(guò)大。需要更換囊殼。
2.模塊上殘留的藥粉過(guò)多。需要清洗模塊。
3.安裝模塊時(shí),上下模沒(méi)有對正,重新對正模塊。直到調試桿能自動(dòng)落位。
4.其實(shí)與藥粉顆粒大小也有關(guān)系。在與別人交談過(guò)程中,別人也都說(shuō)有此原因。具體我沒(méi)有證實(shí)。如果確實(shí)有此原因,那么在做驗證時(shí)應加入這一項,其顆粒大小是否能導致插劈現象,如果證實(shí)確實(shí)有此現象發(fā)生,那么整粒時(shí)考慮是否該更換篩網(wǎng)。
5.囊殼囊帽鎖合處,頂針是否過(guò)高。
6.解決插劈現象,有一種方法可以試試,縮短上模與頂板之間的距離,當然距離太短也不行。其原理是:在還未發(fā)生插劈前,就講其鎖合住。此方法確實(shí)可行,這是我用到的zui多的方法。以前有一次,發(fā)現插劈,怎么調都沒(méi)辦法解決。差點(diǎn)換掉新進(jìn)廠(chǎng)的整批囊殼,zui后我用此方法,解決了插劈問(wèn)題。
四、裝量差異過(guò)大,這個(gè)沒(méi)有固定的方法。重新調節充填桿。此原因基本與藥粉有直接關(guān)系。如果與藥粉有關(guān),為設備考慮,請直接拒絕灌裝并要求制粒崗位返工。
五、刮粉器與劑量盤(pán)之間間隔應在0.5毫米處,只要不觸遇到劑量盤(pán)即可。間隔調高或縮短能直接影響裝量。有時(shí)候裝量偏低可以嘗嘗調高其間隔。假如在zui短間隔處,充填桿也沒(méi)加壓時(shí),裝量偏高,請直接要求制粒崗位返工。
六、成品出口處,鎖合處,剔除廢囊處的軸承堵住,基本是由于藥粉進(jìn)去后泛起的,請及時(shí)清洗軸承并上合適量的油,此幾處加黃油比上機油強。清洗后應保證軸承已烘干,否則,將馬上又會(huì )被堵住。每次清場(chǎng)時(shí),軸承應拆下來(lái)進(jìn)行清洗并上油。